无轴滚筒筛故障解决方案
2021-12-06 市中区魏继法建筑机械经营部
1、改变方隔垫外形
为使梳煤板能够深入筛圈,达到有效清理筛筒积煤的目的,通过改变联接轴与筛圈连接的方隔垫形状的方法,消除影响梳煤板安装深度的缺陷,梳板探入筛圈深度由原来的4-5mm增加至12mm,穿过筛圈2mm,达到了彻底清理筛圈间积煤的效果。
2、增加联接轴连接强度及防冲刷保护
在筛筒出入口滚圈联接轴固定处,增加20mm固定钢板,以达到增加连接强度、降低扭力的作用;并且为防止物料对联接轴的磨损,在筛筒两端联接轴的两侧增加了10mm防护钢板,保护联接轴免受煤流冲刷。
3、延长筛筒进料端滚圈宽度
为了避免煤流进入筛筒时直接冲击进料端筛圈,从而造成筛圈严重磨损的问题,采取了将筛筒进料端去除部分筛条,并将滚圈适当加宽20cm(现场实际测量)的方法,使煤流落点避开容易磨损变形的筛圈,落至延长的滚圈钢板上,避免了对筛圈的冲击磨损,同时便于后期的磨损修复。
通过对滚筒筛使用过程中发生的故障进行分析,并针对故障原因进行改进,保证了滚筒筛安全稳定的运行。作为清理筛网和提升过网率的部件清网装置是不可缺少的。在日常生产过程中应时刻注意清网装置的完整度,一旦发现损坏应立即停机进行更换。电机作为振动筛的动力源在日常生产过程中就需要定期进行保养工作。电机日常保养应该定期对润滑油进行更换,时刻注意电机温度(振动电机日常温度为45~60°)一旦超出就应该额定温度就需要立即停机进行检修工作。